今年以來,化工行業(yè)持續(xù)低迷,市場經(jīng)濟整體下行,公司充分運用對標管理“金鑰匙”,通過開展5個專題對標,實現(xiàn)降本增效1700余萬元。
蘭炭專項對標,降本增效1183萬元
以“降低蘭炭單耗、原煤限價采購、原煤摻配”作為自救的首要破局點,公司先后進行數(shù)次對標活動,結(jié)合實際修訂了《特殊時期蘭炭激勵政策》,優(yōu)化了按“蘭炭產(chǎn)量和單耗雙控制”的分級分類激勵,蘭炭爐由9臺增開到12臺,效果突顯。同時,自主更換8mm口徑入爐煤篩底為5mm,提高了塊煤入爐率,使焦面占比降低3%,減少了油渣清理頻率。為應(yīng)對面煤和焦面銷售困境,公司停止采購混煤、原煤,選擇采購洗中塊,同步加強周邊煤礦進場原料煤質(zhì)量管理。目前,退沫率從20%多降低至15%;蘭炭入爐單耗平均從1.45t/t降低1.38t/t;煤焦油出油率平均從10%提升至11%;原煤庫存從10余萬噸降至3.3萬噸;蘭炭庫存從9萬噸降至5.8萬噸,綜合實現(xiàn)降本增效1183萬元。
電極糊專項對標,力降成本175萬元 此前,公司電極糊采購方式為單一來源,受供應(yīng)商定價約束,成本可控性極小。為降低電極糊采購成本,經(jīng)多次調(diào)研周邊電石企業(yè)采購價格后又到神木市電石集團有限責(zé)任公司開展電極糊專項對標學(xué)習(xí)。了解基本情況后多次赴省外尋找其他電極糊廠家進行商談,最終采取多輪談判,倒逼原供應(yīng)商下調(diào)價格,由原來4600元/噸下調(diào)至4350元/噸,按全年采購電極糊7000噸計算,降低采購成本175萬元。
電石爐開車率對標,綜合節(jié)約230萬元
公司之前的電石爐開車率96.45%,與同行業(yè)標桿企業(yè)相比仍有差距。為提升開車率,通過對標活動“求取真經(jīng)”,多措并舉開展“三比五優(yōu)”勞動競賽活動、建立設(shè)備維保維修臺賬、嚴格控制入職人員的學(xué)歷與專業(yè)問題、加強員工業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)工作、引進先進智能設(shè)備,為提升電石爐開車率保駕護航。目前,電石爐開車率為98.2%,4臺爐共減員12人,維修成本同比減少至17.65元,綜合節(jié)約費用230萬元,并連續(xù)兩年獲得電石行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”標桿企業(yè)榮譽稱號。
氨水降耗對標,降耗降本95萬元
自2014年鍋爐脫硝改造后,公司氨水消耗一直偏高。通過省內(nèi)外對標、周邊標桿企業(yè)調(diào)研等方式,反復(fù)研討、論證,最終決定更換脫硝平臺兩臺稀釋風(fēng)機,檢查氨氣門、疏通氨氣噴嘴。該項目成功投運后,每小時可降低氨水消耗量10—15L,按照每年8000小時的運行時間,每噸氨水740元的采購價格計算,可節(jié)約生產(chǎn)成本9萬元。此外,進行了優(yōu)化工藝操作,減少蒸發(fā)器出口噴嘴堵塞問題,減少氨逃逸結(jié)晶,降低氨水消耗量,為鍋爐設(shè)備“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運行提供了保障。工藝改造后,氨水蒸發(fā)器出口氨氣溫度提高10-15℃,有效延長空預(yù)器滿負荷運行周期1個月,按每小時可多產(chǎn)蒸汽20t,每小時1000KW負荷4.2t的蒸汽耗,上網(wǎng)電價0.2765元計算,可節(jié)約生產(chǎn)成本95萬元,實現(xiàn)降耗與創(chuàng)效雙豐收。
優(yōu)化污水對標,實現(xiàn)降本50萬元 公司污水產(chǎn)水COD化驗一直使用傳統(tǒng)電磁爐手動加熱蒸煮重鉻酸鉀法進行滴定分析,存在化驗操作煩瑣、速度慢、曝氣不均勻,氧化池偏流、水池水位不均衡等諸多弊端。對標后通過加裝曝氣管道控制閥,節(jié)約用電20.35kw,O級氧化池進行打孔平衡水量,達到曝氣均衡。此外,該項目升級全自動控制柜,代替原手動分析法后,全年節(jié)約費用1000元。同步實施了無人值守模式,進一步優(yōu)化了崗位編制,節(jié)約人工成本28.8萬元/年。改造后污水處理實現(xiàn)外委轉(zhuǎn)自修,節(jié)約檢修費用約16萬元/年?,F(xiàn)污水水質(zhì)COD指標降至15—30mg/L、氨氮降至10mg/L以下、厭氧池溶氧降至300ppb以下、水解酸化池溶氧降至200—500ppb、氧化池溶氧降至2000—4000ppb,效果顯著,累計降本50萬元。(郭義軒)